第8章 工作之殇8-03(第6页)
早晨起来,李东升检查时。
才发现了问题。
报告了车间主任,主任把他们痛批了一气。
也发现了师傅老李的小动作。
每天晚上夜班,质检室的工作人员,会在两次不定时的抽检查产品质量。
但抽检产品的时间,慢慢的就变成了固定的那几个点。
蒸馏塔的温度有严格的限制。
误差控制在这二三十度之内。
但车间的标准。
是不能超过15度。
这样做出来化工产品,才更加纯净,老李常常在质检员取料前10分钟,把温度调低,取完了也走,就把温度调高到20多度,这样能生产出更多的产品。
这期间要深调整好多次。
因为第2天交班前。
还要整体从储料罐里。
取出样品进行测试,样品不合格的,只能再进一次蒸馏塔,快速蒸馏。
上个班组出的问题,我们班组也没得到好处,主任组织车间开了个会,车间内通报批评。
我们班组的产量第一。
破了车间里的记录。
主任也通过质检先配合。
找到了原材料,纯度和温度的关系。
原材料。
每次入场前都进行化验,根据原材料的程度,定下来这次班组温度范围。
产量也提高了。
质量也是在可控范围之内。
车间有时并不是满负荷运转。
生产的产品。
有时下个工序生产用不完。
就停车等待开机。
那时就有员工去包装车间包装。
包装车间比较简陋。
那是不是自动的流水线,包装工艺还是很落后。
生产出的洗衣粉,全靠人来。
一袋袋的包装出去。
一条自动化生产线的成本很高,那时候人力成本,人力资源成本极低。
几台热塑机,一杆秤。
几个人组成的班组,一天都能包几吨洗衣粉出去。
生产任务紧时,大家都齐上阵。
一箱一箱的洗衣粉就这的包装了出去。
好在那时的洗衣粉是紧俏商品。
国外的品牌还没有大规模进入到中国市场,有些瑕疵,那是瑕不掩玉。
本章未完,点击下一页继续阅读